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反滲透在廢水深度處理中的應(yīng)用

2021-05-23  來(lái)自: 環(huán)保水圈 瀏覽次數(shù):1257

廢水深度處理工程201210建成投產(chǎn),水源為廠區(qū)生產(chǎn)生活污廢水,設(shè)計(jì)規(guī)模500 m³/h,經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入RO系統(tǒng)。

一、主要工藝流程如下

廢水預(yù)處理→原水箱多介質(zhì)過(guò)濾器活性炭過(guò)濾器保安過(guò)濾器RO→除鹽水箱→用水點(diǎn)

二、問(wèn)題描述

反滲透系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),隨著運(yùn)行時(shí)間的不斷增加,系統(tǒng)出現(xiàn)如下問(wèn)題:保安過(guò)濾器濾芯更換短為1天,長(zhǎng)則10天,拆檢濾芯有時(shí)為黑色有時(shí)為灰白色的粘稠物。RO系統(tǒng)運(yùn)行10天左右,壓降上升,產(chǎn)水量下降,脫鹽率下降到百分之九十七。RO清洗后,系統(tǒng)的壓降沒(méi)有明顯變化。

應(yīng)業(yè)主方的要求,我公司派工程師到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)反滲透系統(tǒng)的運(yùn)行故障進(jìn)行分析判斷,并提供解決方案

三、故障原因分析

來(lái)水物理化學(xué)成分復(fù)雜且水量變化大,水質(zhì)變化時(shí)沒(méi)有及時(shí)調(diào)整藥劑投加量,預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)不利于RO系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。1.PAC在來(lái)水水質(zhì)變化大時(shí),如果沒(méi)有及時(shí)調(diào)整,則因?yàn)檫^(guò)量投加在保安過(guò)濾器濾芯呈粘稠物,投加量不足時(shí)呈黑色。2.還原劑的過(guò)量投加會(huì)造成膜污染,降低產(chǎn)水量。3.膜用阻垢劑的大劑量投加會(huì)增加RO的運(yùn)行壓降,給運(yùn)行帶來(lái)不利。4.鹽酸投加量不足不能及時(shí)降低PH,前處理藥劑就可能間接影響保安過(guò)濾器濾芯和RO膜,造成濾芯污堵和膜污染

四、解決方案

(一)藥劑的調(diào)整:

1、調(diào)整藥劑種類,降低預(yù)處理系統(tǒng)出水濁度,經(jīng)燒杯實(shí)驗(yàn)后,將PAC改為PAFC,有效確保出水濁度在2NTU以下。

2調(diào)整投加工藝,確保適量的投加,為預(yù)處理的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障

3、通過(guò)化驗(yàn)、跟蹤運(yùn)行,將PAM的投加量調(diào)整為科學(xué)投加量,為保證在狀態(tài)投加,要求保證助凝劑的熟化時(shí)間。

4、通過(guò)膜污染物的化驗(yàn)分析及膜系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),將還原劑的投加量調(diào)整為科學(xué)比例,阻垢劑換用Jiach-MSIT-401,并計(jì)算投加藥劑量。

5、在多介質(zhì)過(guò)濾器進(jìn)口增加鹽酸的投加點(diǎn)。

(二)改進(jìn)膜清洗的方案:

由廠家結(jié)合RO系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況和污堵類型,專門制定清洗方案,并將原先的普通清洗藥劑更改選用無(wú)錫江超環(huán)保的反滲透系統(tǒng)專用清洗藥劑Jiach MCA-501、Jiach MCB-511,由廠家結(jié)合RO系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行清洗。

(三)在工程師指導(dǎo)下,進(jìn)行運(yùn)行工藝的優(yōu)化:

1、保證活性炭由足夠的時(shí)間與水流接觸來(lái)提高RO的進(jìn)水水質(zhì)。

2適當(dāng)延長(zhǎng)活性炭過(guò)濾器的使用時(shí)間,形成薄膜過(guò)濾。

3、RO系統(tǒng)8h沖洗一次。

五、綜合評(píng)價(jià)

通過(guò)工程師的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及技術(shù)改進(jìn):

1、保安過(guò)濾器濾芯由原來(lái)的10天更換延長(zhǎng)至30天左右。

2、反滲透機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行30天以上。

3、選用藥劑清洗后,發(fā)滲透機(jī)組的脫鹽率、產(chǎn)生量和系統(tǒng)壓差基本恢復(fù)到初始標(biāo)準(zhǔn)化狀態(tài)。

六、反滲透在工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用

采用超濾-反滲透膜分離技術(shù)對(duì)經(jīng)常規(guī)劃處理達(dá)標(biāo)排放的工業(yè)廢水作進(jìn)一步的處理,可有效去除廢水中的有機(jī)物、色度、硬度和大部分離子,達(dá)到回用于生產(chǎn)用水,即可減少?gòu)U水排放,又可節(jié)約水資源,減低生產(chǎn)成本。針對(duì)印染廢水處理問(wèn)題,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外都開(kāi)展了研究工作,主要是新的生物處理工藝和專門細(xì)菌以及新型化學(xué)藥劑的探索和應(yīng)用研究,其中具有代表性的有:厭氧-好氧生物處理工藝、脫色菌和PVA降解菌的篩選與應(yīng)用研究、脫色混凝劑的研制等。

廢水回用處理技術(shù)主要有活性炭吸附、臭氧-生物炭、離子交換、電滲析法、反滲透法、超濾和微濾、過(guò)濾以及絮凝沉淀,其中,絮凝沉淀和機(jī)械過(guò)濾使基本的回用水處理技術(shù),其余則為深度處理技術(shù)。

反滲透在印染廢水處理中的應(yīng)用:反滲透適合于脫除染色槽廢水中的離子和大分子,據(jù)報(bào)道40m³/T反滲透設(shè)備已經(jīng)用于處理易變化的廢水,主要是棉紡、合成纖維和棉紡的混合染色廢水。由于分散染料的存在,因而預(yù)處理包括鋁凝劑和調(diào)節(jié)PH值至5.0~6.0,隨后用由二級(jí)組成的錯(cuò)流微濾設(shè)備因此回到染色車間的滲透液質(zhì)量可與自來(lái)水相比。

紡織、印染、染色廢水,水量大,色度高,成分復(fù)雜,廢水中含有燃料、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質(zhì)及無(wú)機(jī)鹽等,染料結(jié)構(gòu)中的硝基和胺類化合物及銅、鉻、鋅、砷等重金屬元素具有比較大的生物毒素,如果直接排放嚴(yán)重污染環(huán)境。

反滲透在化纖廢水處理中的應(yīng)用:在黏膠纖維工業(yè)中,工藝用水對(duì)終端產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響。同時(shí),黏膠纖維行業(yè)屬高用水行業(yè),根據(jù)有關(guān)行業(yè)政策和可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)計(jì)劃,推行清潔生產(chǎn),達(dá)到以質(zhì)換量,廢水減量化。采用反滲透技術(shù)對(duì)化纖廢水進(jìn)行深度處理,可達(dá)到良好的處理效果,因此反滲透工藝在提高工業(yè)水水質(zhì),加大水的重復(fù)利用率方面的優(yōu)勢(shì)明顯,可使企業(yè)取得更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

七、反滲透技術(shù)在水處理中的應(yīng)用

(一)反滲透系統(tǒng)在化工運(yùn)行管理中的運(yùn)行控制

1、壓差

反滲透系統(tǒng)的壓差監(jiān)控應(yīng)根據(jù)恒定流量進(jìn)行控制,在化學(xué)清洗完成后,其一段壓差應(yīng)當(dāng)返回到0.15MPa左右,在正常運(yùn)行的過(guò)程中,一段壓差的值應(yīng)當(dāng)確保在0.01MPa以下,若提高到0.01MPa以上,應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢查問(wèn)題原因,并開(kāi)展短時(shí)化學(xué)清洗以確保壓差恢復(fù)到正常值;保安過(guò)濾器的壓差應(yīng)當(dāng)控制在0.1MPa的范圍以內(nèi),一般情況下其壓差的增加會(huì)非常不明顯,而顯示壓差增長(zhǎng)過(guò)快時(shí)通常就需要對(duì)保安過(guò)濾器的濾芯進(jìn)行更換;隔網(wǎng)壓差通常保持在0.03MPa,若壓差出現(xiàn)異常上升則表明隔網(wǎng)出現(xiàn)堵塞,此時(shí)應(yīng)當(dāng)將隔網(wǎng)拆洗進(jìn)行清理和檢查,并對(duì)堵塞物進(jìn)行分析;

2、余氯量

通常余氯量的水平會(huì)隨著有機(jī)物組分、進(jìn)水的COD值和水溫等的變化而發(fā)生較大改變,要確保反滲透系統(tǒng)的入口處的余氯量在0.05mg/L以下,以保證滲入通過(guò)反滲透膜的水不含其它氯化性物質(zhì),當(dāng)其值高于正常值時(shí)要在控制還原劑質(zhì)量和濃度的基礎(chǔ)上增加還原劑的投入量。

3、PH

當(dāng)在保安過(guò)濾器入口處進(jìn)行PH值檢測(cè)是,應(yīng)當(dāng)確保其在8.08.4的范圍以內(nèi),若PH值過(guò)低,可能造成微生物污染,因此應(yīng)當(dāng)觀察一段壓差的變化和保安過(guò)濾器的壓差,若[PH值過(guò)高時(shí),則應(yīng)當(dāng)注意二段壓差的具體變化,如果同時(shí)發(fā)現(xiàn)鋁鐵含量增加,則可能是組后繼降低了鋁鐵的分散程度,其可能造成一段的交替污染,因此應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)PH值的控制。

4、二段壓差

通常二段壓差要控制在0.08MPa左右的范圍,二段壓差的突然變化的原因可能有:水溫降低;阻垢劑失效;進(jìn)水的PH值過(guò)高;進(jìn)水的導(dǎo)電率增加等。當(dāng)二段結(jié)垢后通常采用檸檬酸清洗或HCI的方式清洗。

(二)反滲透膜的回收率控制

反滲透膜的回收率越高其消耗的水量也就相對(duì)較少,但過(guò)高的回收率可能會(huì)造成以下問(wèn)題:濃水的滲透壓增加,進(jìn)而減少元件的產(chǎn)水量;引起微溶鹽出現(xiàn)沉淀;降低產(chǎn)品水脫鹽率。因此通常將苦咸水拖延系統(tǒng)回收率控制在百分之七十五左右的程度即可。對(duì)于部分小型反滲透裝置其可能需要較高的回收率,以提高水資源的利用率,這時(shí)可以采用不同的方法對(duì)滲透裝置進(jìn)行處理,常用的方法是利用濃水部分循環(huán)的方式,即通過(guò)反滲透裝置的濃水只排放小部分,剩余部分則通過(guò)循環(huán)進(jìn)入水泵入口,這樣可以確保膜元件表面能夠保持適當(dāng)?shù)臋M向流速,且又能增加回收率,但避免通過(guò)調(diào)整濃水進(jìn)出口閥門或給水閥門的方式來(lái)增加回收率,如此操作會(huì)加快膜元件的污染速度,造成不良后果。膜元件的回收率確定時(shí)要根據(jù)膜元件的串聯(lián)長(zhǎng)度、循環(huán)流量的大小及是否采用濃水循環(huán)共同確定,對(duì)于大型的飯滲透裝置,其給水流量較長(zhǎng)、元件數(shù)量眾多,因此回收率一般控制在百分之八十以上。

反滲透技術(shù)對(duì)于提高水處理的質(zhì)量具有重要作用,因此,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)反滲透技術(shù)的研究,注重新型膜材料的開(kāi)發(fā),盡可能將高性能的膜材料應(yīng)用到反滲透技術(shù)中,以不斷提高反滲透技術(shù)的應(yīng)用水平。

目前反滲透已應(yīng)用在處理電鍍廢水(鍍鎳、鍍鉻廢水)、食品加工廢水、制糖廢水、水產(chǎn)品加工廢水以及某些污水的深度處理等。

反滲透法對(duì)高價(jià)重金屬離子有良好的脫除效果,可以回收廢液中幾乎全部的重金屬,而且還可將水回收利用。

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